牡丹江水泥集团的3 座散装水泥钢库(1 500t/座) 配备了3 台4L-20/8 空压机卸散装水泥火车罐车,水泥送往3 座钢库,该空压机系统存在动力不足及速度慢的问题,正常配置是,卸1 节火车罐车水泥启动1 台空压机供风,但实际上卸1 节火车罐车水泥需同时启动2 台空压机供风,2 节火车罐车水泥同时卸需启动3 台空压机供风,而且速度很慢。在火车罐车流化床及各个密封门正常情况下,卸完1 节火车罐车水泥,最快3h,经现场勘察是供风和输送水泥管路工艺布置存在问题所致。
1 工艺布置存在问题
1)供风管路工艺布置及结构不合理每台空压机出口各有一个2m3 的储气罐,距用风口处有130m 远,而用风口处却没有布置储气罐,瞬间大量用风得不到缓冲,风压下降快,水泥在管道里容易沉积,易造成管路堵塞。
2 解决措施
1)将空压机出口储气罐留一个,另两个挪到用风现场,增加现场用风的风量储备。供风管路的布置尽量取直, 将原来的22 个弯头减少了10 个,减少了供风阻力。
2)水泥输送管路取直,去掉中间转向球,由卸车处直线送往库上。两根管道最长26m,最短22m。由于管路长,自重下垂度较大,管路下面还是丁字马路,无法在路面上安装支腿架, 因此利用原来的Φ159mm厚壁无缝输送钢管制作桁架.
3 效果
改后2 台4L-20/8 空压机能卸2 节火车罐车水泥。而且,提高了卸车速度,省下一台4L-20/8 空压机挪到其它点用,节省了能耗,减轻了工人的劳动强度。


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